钢铁、化工行业中,煤气柜是煤气储存、均质和压力调节的核心设备,其安全运行直接关系生产安全与能源利用。干式煤气柜因优势广泛应用于转炉煤气储存,但受介质腐蚀、设备老化等因素影响,泄漏频发,易引发安全事故。本文结合江苏长强钢铁案例,解析索雷碳纳米聚合物材料技术的实操要点、原理及优势,助力技术人员掌握核心方法。
做好泄漏治理需先明确根源。结合某钢铁案例及工业实操,干式煤气柜(重点聚焦威金斯型)泄漏核心诱因是腐蚀,分为化学与电化学腐蚀,多集中于焊缝、密封部位及柜体钢板连接处。
化学腐蚀源于煤气介质与环境的双重作用:煤气柜水槽水溶解煤气中H₂S、SO₂、CO₂等有害气体,形成酸性水膜腐蚀钢材。CO₂溶于水生成碳酸,与Fe反应:Fe + H₂CO₃ → FeCO₃ + 2H⁺,CO₂分压越高腐蚀越快;H₂S与Fe反应生成FeS(H₂S + Fe = FeS + 2H⁺),还会加剧钢材渗氢,引发氢脆及应力腐蚀破裂,这也是焊缝腐蚀的主要诱因。
电化学腐蚀主要发生在水槽及柜体潮湿部位,核心反应为:2Fe + O₂ + 2H₂O = 2Fe(OH)₂、4Fe(OH)₂ + O₂ + 2H₂O = 4Fe(OH)₃,Fe持续消耗水中溶解氧,流动水不断补充氧气,导致腐蚀持续,最终造成钢板变薄、焊缝开裂。此外,威金斯型煤气柜橡胶密封膜老化破损,也会引发密封部位泄漏。
明确根源后,索雷碳纳米聚合物材料是优选方案,其粘结力强、耐腐蚀、施工便捷,可在线快速治理,适配各类煤气柜防腐泄漏场景。结合某钢铁3万m³转炉煤气柜治理案例,拆解其标准实操流程。
该煤气柜参数为:3万m³转炉煤气柜,橡胶膜密封,工作压力4KPa,储量上限2.4万m³,串联运行。现场排查有13处漏点,渗漏量大,且煤气含水量、焦油含量高,增加治理难度。技术人员采用SD2240、SD7111C两款碳纳米聚合物材料,12小时完成治理,设备运行稳定。
具体治理分4步,需严格遵循规范:
第一步,表面处理。对漏点及周边30mm区域打磨至金属原色,彻底清除油漆、浮锈、油污及杂质,确保材料与钢材充分接触,这是治理基础。
第二步,清洗脱脂。用无水乙醇清洗打磨区域,清除灰尘、碎屑及残留油污,清洗后确保表面干燥无残留,提升粘结强度。
第三步,止住渗漏。调和SD2240材料,快速涂抹于漏点,利用其常温快速固化特性,阻挡煤气及腐蚀性介质渗透,适配大渗漏量场景。
第四步,加固防护。待SD2240初步固化后,调和SD7111C材料覆盖漏点及周边,压实无气泡,固化后实现长效防护,抵御腐蚀性介质侵蚀,增强结构强度。
相较于传统修复方式,该技术优势显著:一是施工便捷,可在线快速治理,长强钢铁13处漏点12小时完工,缩短停机损失;二是适配性强,可应对各类煤气柜泄漏场景;三是耐久性好,耐腐蚀抗老化,无需频繁维护;四是兼容性强,可与钢材、橡胶良好粘结,降低施工难度。
需注意,煤气柜泄漏治理为高危作业,需遵守安全规范,做好通风、检测及防护;治理后需进行压力及泄漏检测,确认无渗漏后方可恢复运行。
综上,煤气柜泄漏核心诱因是化学与电化学腐蚀,治理关键在于精准定位、清除腐蚀根源、选用高效材料。索雷碳纳米聚合物材料技术实操性强、效果可靠,可解决行业痛点,帮助企业提升治理效率、降低安全风险及成本,具有极高工业应用价值。后续将持续分享工业泄漏治理干货,助力行业升级。
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