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关于岸桥吊具倾转改造 |
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摘要:本文介绍了大连集装箱码头有限公司(DCT)QC10-15#岸桥吊具倾转机构的动作原理,针对倾转机构超程限位保护程序做了相应改造。提高了岸桥的作业效率。
关键词:ST_TLS_ON_ ALLOWED(吊具倾转动作允许)
SCRWJ_END_STP_FLT(吊具倾转硬件停止限位故障)
ST_SCRWJ1_ESTP_CW(倾转1#螺杆伸停止限位)
ST_SCRWJ1_ESTP_CCW(倾转1#螺杆缩停止限位)
1、引言
DCT(大连集装箱码头有限公司)的QC10-15岸桥为单梁结构,采用的是ABB电控系统。其编程是采用ABB Function Chart Builder(FCB),编程语言AMPL。其吊具倾转调整机构位于大臂前端,共4套倾转螺杆,分别控制4根起升钢丝绳,来达到调整吊具角度的目的。
2、吊具倾转故障分析
工作中,我们经常会遇到QC10-15岸桥吊具倾转无动作的故障。此故障一般是由于吊具倾转螺杆硬件停止限位动作导致。此时吊具倾转所有动作都没有,即使按吊具回零按钮也无反应。原程序设计时,在硬件停止限位之前有编码器保护,编码器停止动作时,吊具可反向调整。但在实际工作中,由于更换起升钢丝绳等原因,往往造成编码器位置不准,导致调整吊具倾转时撞到硬件停止限位。遇到这种情况,需要修理人员在CMS上强制动作的倾转停止限位,司机再按倾转回零按钮使吊具回零位,才可重新调整吊具。这种情况不但影响了作业效率,也增加了修理人员的工作负担。
3、吊具倾转程序分析及改造方案
我们研究了吊具倾转程序后,认为可在程序上加以改进,使某个倾转螺杆停止限位动作时,司机按吊具回零按钮可使吊具回零位,从而重新调整吊具角度,而不会继续朝倾转螺杆停止限位动作的方向动作。具体措施如下:
(图一)
以程序图纸PC2中4205页的吊具倾转1#螺杆动作为例,从图一PC2.4.2.42逻辑块上可以看出,当1#螺杆要做伸出动作时,有两种情况,第一种情况是,在大臂前端手动调整,此时只要手动调整指令给出,即ST_SCRWJ1_MAN_CW_O为1,不需要满足吊具倾转运行允许条件,即可使1#螺杆伸出有动作。第二种情况是,司机室吊具倾转调整手柄指令和倾转1#编码器伸停止信号以及吊具倾转运行允许条件满足。只要SCRW1_END_L_EXT(倾转1#编码器伸停止信号)为0,同时ST_TLS_ON_ALLOWED(吊具倾转运行允许条件)为1时,司机室吊具倾转调整指令到,则1#螺杆伸出有动作。缩动作同理。
(图二)
图二为PC2中4200页PC2.4.9逻辑块为吊具倾转运行允许的逻辑条件。由此逻辑块可以看出当11点输入为1时,则20点不会有输出,而11点的状态由PC2.4.8决定。从PC2.4.8上可知,当吊具倾转螺杆硬件停止限位动作时(PC2.4.8逻辑块中输入第6点SCRWJ_END_STP_FLT输入为1),此时PC2.4.8输出为1,将吊具倾转运行允许条件中断。经过研究,我们认为可从此处入手,解决问题。只要将此处PC2.4.8中吊具倾转螺杆硬件停止限位故障点(SCRWJ_END_STP_FLT)删除,即可在倾转停止限位动作时,吊具倾转运行条件仍然满足,使吊具倾转动作仍然可调。但是这样有安全隐患存在,当司机继续向超程方向调整时,可能使倾转螺杆损坏,所以需要在倾转动作逻辑中添加保护。详见图三。
(图三)
以吊具倾转1#螺杆伸动作为例,我们将倾转1#螺杆伸硬件停止限位输入信号(PC2中3103页PC2.3.1.25逻辑块第1点ST_SCRWJ1_ESTP_CW)加到PC2中4205页的PC2.4.2.42逻辑块上14点并取反,便能达到既可调整吊具倾转又消除安全隐患的目的。当倾转1#螺杆伸停止限位动作后,由于PC2.4.2.42块中14点条件不满足,所以1#螺杆伸没有动作,由于此前已将倾转螺杆停止限位故障从倾转允许条件中删除,所以倾转动作允许条件满足,倾转1#螺杆缩动作还是允许的。此时司机按下吊具回零按钮,则可使吊具回到零位,重新调整吊具角度。其它螺杆改造原理相同,在程序上做相应改动即可。
4、结束语
经此改进后,试用一段时间完全达到了当初的预想。降低了因吊具倾转故障造成的停机时间,减少了故障次数,提高了码头作业效率,也减轻了修理人员的工作负担。
参考文献:
〖1〗 Advant Controller User’s Guide
〖2〗 PC Elements Advant Controller 400 Series Reference Manual
〖3〗 DCT Crane Pc-Diagram
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