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张先生

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450mm热轧带钢机组全数字网络化改造

   作者:张德优    发布时间:2007年6月30日  

    450mm热轧带钢机组全数字网络化改造
   
    一.确立项目
    PROFINET网络在450mm热轧带钢生产线上应用,以提高生产效率,降低故障和废品率
    二.国内外的产业现状,研究水平和项目必要性
    从六十年代开始引进整条生产线,不断地磨合、消化,经过几代人的改进创新,在机械设备方面已经相当成熟。在电气传动上,从原先的模拟系统发展到今天的数字化系统,整条生产线的电气上也从继电回路过渡到集中式控制,经过前几年PLC的应用改造,逐步地进入分布式控制,但远没有实现国际前沿的全数字网络化。INTERNET和各种局域网在社会的各个领域应用和普及,也为工业领域的主从结构、令牌结构等形式的网络产品的成熟提供条件。西门子的PROFINET网络及其产品综合了ETHERNET和PROFIBUS技术的优点,为工业领域的应用提供安全高效保障。
    三.实施内容和攻关目标
    1.生产线概览
    450热轧带钢生产线是将连铸方坯加工制作成成圈带钢的生产线。生产线前后总长约300m,宽约80m,在生产线上按设备先后顺序可分为:上料设备、煤气发生炉、加热炉、出料设备、粗轧机、粗轧前后辊道和升降台、剪刀、精轧机组和活套、扭转夹送设备、平板运输、卷取机、收集精整设备。辅助部分有:液压站,空压站、稀油站、冲洗冷却水站、电机冷却水站等。
    钢坯由上料设备不断推入加热炉,在炉内前进的过程不断地被加热,到炉子出口处达到工艺所要温度,出钢机和辊道将红钢送入粗轧轧制5道次。然后由中间辊道送入精轧机组,在这过程中飞剪剪去红钢头部和尾部,精轧机组是连轧关系,每个机架均为无极调速,各机架均可单独设定速度,并有旋钮可单独调整速度,以便于程序内部形成每个机架相对于出口机架的速度比率,全线升降速时,保持各机架的连轧关系;精轧机组轧制时正转,处理事故、检修及调整时要求机组各机架能单独正反向冲动,冲动速度0.3~0.5m/s,此时速度无连轧关系。各机架可以单独合闸,联合启动运行各机架还有逐移旋钮,人工调整,向上游机架逐移调节;立辊采用微张力控制,即与下游平轧机自动保持微张力关系。活套自动起落套,并实现闭环控制,套高在10°~40°内可设定,当闭环调节且套高超过设定值的±3°时,自动调节各机架速度,活套的调节采用逆向联级调节,在不同套高,需保证带钢张力恒定;每个活套还设有手动起套,落套,自动起落套旋钮,另设有所有活套自动套高闭环投入与禁止的旋钮;在工控机上,可以单独、任意设定各活套的张力,并掉电记忆,可以设定每个机架的速度,并作为配方选择、储存、调用,可以设定每个机架的轧辊直径,并修正电机转速,以保证设定的线速度,可以显示各传动电机的合分闸、故障等状态,可以显示各活套的套高、电流,可以显示每个机架的速度、电流,并且记录,以便作为历史曲线查看、打印。钢坯从精轧机组出来后已轧成带钢,经夹送辊和平板运输链,送到卷取机卷成成圈钢带,再由快速链收集台整理放置在仓库时效冷却为成品。
    为实现以上过程,并且安全高效地运行,我们建设以下网络、控制方框图和工业控制计算机画面:
   
    2.工业Ethernet网络系统
   
   
    3.现场级控制框图
   
   
    4.画面
    1) 主画面需显示:F1~F8、E1、E2电动机当前状态和各活套电动机当前状态,各机架电机速度和电流。显示红钢头部和尾部到达位置、活套起落套状态、活套高度、各段红钢张力值。
    2) 辊经画面:设定各机架工作辊辊径、来料厚度和机架辊缝,得出各机架建议速度
    3) 活套画面:设定各段带钢张力,每个活套套高。
    4) 报警画面:显示发生过的各种报警详细情况,包括名称、时间、所属位置、建议处理方法,当前处理状态。
    5) 记录画面:记录电机运行速度、电流、活套运行情况。
    6) 报表画面:工艺和生产情况的显示且记录,包括钢种牌号、时间、顺序号等信息,以便提供给工厂管理级,作成品质量跟踪控制。
    5.技术关键及创新点
    技术关键:活套套高闭环和带钢微张力恒张力控制。
    创新点:利用活套编码器累计脉冲数,直接获得数字化的活套高度,运用PLC的强大运算能力和数学模型,结合工艺要求,使用模块化软件,达到精确稳定的效果,同时调试维修效率大大提高,缩短改造停产时间。
    四.已有工作基础
    目前已经掌握传动装置的数字化改造、工业Ethernet网的应用、热轧线的工艺,450热轧带钢机组全数字网络化改造就是将以上三者结合和优化的过程,因此在技术上是有保证的。
    五.项目攻关后实现产业化的途径和前景,社会效益
    我国经济持续快速增长,国民经济各行业需求的各种规格钢材也不断增长,新建钢材生产线又要大量的土地和资金,同时受国家产业政策限制,仅靠新建工厂解决供给和需求的矛盾显然很困难,能在现有工厂基础之上,进行改进创新,提高产量和生产效率,减少能源和原材料消耗,既符合国家当前降低GDP能耗指数政策,又解决产量需求的增长。另外,我国钢产量连续几年位居世界首位,除新引进的生产线和大型钢铁集团相应生产线外,基本未经数字网络化改造,因此市场需求比较大。
    六.可能的技术及市
   
 
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